Graxa MPFBI em bombas de alta vazão

Vamos apresentar um caso de uso da graxa Autoplast MPFBI em mancais de bomba de alta vazão – “bombas booster”.

ANTES

Inicialmente, em um conjunto de 5 bombas foi apresentado um consumo muito elevado de lubrificante – 600Kg de graxa EP2 / mês, em função principalmente do método de lubrificação (manual) aliado ao tipo de esforço submetidos nos mancais e o lubrificantes aplicados.

Além disso, o índice de vibração nos mancais operava em faixa muito elevada. O ideal seria operar entre 1,5 a 2,5 g, como apresentado no gráfico abaixo.

O alarme para trabalho seguro era de 3g. Por deficiência de lubrificação, foi determinada a lubrificação diária, onde os valores globais no mancal ficavam entre 3,5g e 5,5g dependendo da bomba e, após a lubrificação estes valores reduziam para a faixa de 1,5g a 2,5g. Porém não era consistente no período de 8 horas, vindo a subir novamente.

O que foi feito?

  1. Foi feito um teste com um concorrente, aplicando uma graxa de Complexo de cálcio, mas sem resultados esperados quanto aos valores globais de vibração;
  2. Foi montado um sistema de lubrificação centralizada (linha dupla) utilizando a graxa EP2, porém mesmo com intervalos de lubrificação menores, os valores globais de vibração não diminuiram;
  3. Finalmente foi feita a aplicação da graxa Autoplast MFPBI, com a lubrificação centralizada, criando revestimento de PTFE na zona de atrito.

Depois

O gráfico mostra o histórico de vibração da bomba. Com variação da aceleração de forma intensa, caindo o valor somente no instante da lubrificação e em seguida vemos novamente oscilação para cima.

Com a bomba apresentando vibração global em 5,81g foi feita a aplicação da graxa Autoplast MPFBI e logo apontou uma tendência de baixa, estabilizando dois meses depois, após definir a quantidade e o tempo de reposição de pequenas porções da graxa MPFBI, que o processo de lubrificação centralizada permitia, até chegar no valor de 0,91g, bem inferior a faixa de trabalho anterior – entre 1,5g e 2,5g.

Conclusão

Para manter neste patamar de 0,91g com a instalação do sistema de lubrificação centralizado, aplicou-se uma dosagem mínima para manter sempre na faixa de 0,91g, espaçando o tempo de reposição do filme – Redução de 84% nos níveis de vibração!

O consumo da graxa convencional em 5 bombas de 600Kg / mês foi reduzido para 40Kg/mês e atualmente em todo o conjunto de 16 bombas com consumo histórico de 2.000 kg / mês, estamos hoje na marca de 100Kg da graxa MPFBI / mês. Isso representa uma redução de até 20x no consumo de graxa!

Esta  implantação da graxa MPFBI foi realizada em julho de 2013 e recentemente, em 2020, recebemos uma confirmação do gestor da área que desde a implantação do sistema, foram realocados os efetivos de 8 pessoas, 4 em cada turno destinados a repor a graxa e revisar e substituir os rolamentos de mancal e até o momento (sete anos depois) não ocorreu nenhuma substituição dos rolamentos decorrente da falha do lubrificante. Isto vem a comprovar que ao operar com revestimento de PTFE na zona de atrito, substitui-se o desgaste de metal por desgaste do revestimento de PTFE, facilmente reposto na lubrificação e este é o grande diferencial dos produtos Autoplast.

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Compressor de Ar Alternativo

Não é raro encontrarmos carbonização de óleo junto a válvulas, causando incrustrações excessivas, que provocam paradas frequentes (podem chegar até mensais) para descarbonização (limpeza) das válvulas, conforme foto abaixo:

Esta é uma válvula de compressor de ar alternativo com 30.000 horas trabalhadas.

 

Neste cliente, já tinham sido feitos vários testes para solucionar o problema, como:

  • substituição de um óleo por outro mais viscoso – foi pouco significante quanto a redução na incrustração
  • substituição por um óleo sintético – apresentou um resultado satisfatório, mas com custo muito elevado

A Autoplast apresentou a solução do Autoplast HD-68, na proporção de 10×1, que proporciona um revestimento das zonas de atrito com uma fina camada plástica de PTFE, antiaderente e autolubrificante.

Depois da aplicação foi feito o monitoramento mensal das válvulas, onde foi constatado que houve praticamente a eliminação da incrustração provocada pela carbonização, o que possibilitou a mudança da frequência que era mensal para anual.

 

Esta é uma válvula de compressor de ar alternativo com 30.000 horas trabalhadas com Autoplast HD-68.

Outro aspecto a ser considerado refere-se a redução no consumo de óleo lubrificante (média de 12%) nas reposições semanais.

 

Este é um caso de uso dos produtos Autoplast, trazendo mais confiabilidade para os equipamentos com redução significativa de custos.

Entre em contato com nossos técnicos e conheça outras soluções.

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Circuito pneumático com Autoplast

Dica para manutenção de sistema pneumático:

1. Em dispositivos, ferramentas, válvulas e pistões pneumáticos, temos um procedimento para limpar e lubrificar sem necessidade de desmontagem. Como pode ver no vídeo abaixo, utilizando o Autoplast AutoCleaning spray e Autoplast AGBA spray, em menos de 2 minutos é possível retomar a performance original de uma ferramenta pneumática.

2.  No reservatório lubrifil, recomendamos a utilização do óleo Autoplast MAP-22, com PTFE. O revestimento de PTFE formado nas partes móveis proporciona maior proteção contra desgastes, mesmo com eventual contaminação com condensados!

Faça como o Rodrigo, utilize as soluções da Autoplast para maior confiabilidade e durabilidade dos equipamentos.

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Eliminando o Tic Tic do tucho

Como eliminar o ruído do tucho hidráulico?

Segue abaixo um vídeo com a aplicação do Autoplast Heavy Flushing oil para limpeza do circuito do óleo e do tucho, sem necessidade de desmontagem. Recomendamos ligar o áudio para acompanhar a aplicação.

 

Recomendamos a aplicação preventiva a partir de 30.000km ou quando perceber a formação de verniz junto à tampa do óleo, evitando que ocorra um acúmulo de oxidação a qual prejudica a lubrificação e a refrigeração do motor.

Com o motor quente, aplicar o Autoplast Heavy Flushing Oil na taxa de 10 a 20% do volume de óleo do cárter antes da troca. Deixe o motor funcionando por cerca de 15 min em marcha lenta e 10 min acelerando o motor a 1800 e 2000rpm.Drene o óleo e verifique a fluidez. Caso note muito sólidos, repita a operação. Troque o óleo e filtro e adicione Autoplast OL-50 na proporção de 10% do volume do óleo.

 

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O que é PTFE?